
對(duì)某煉油廠柴油加氫裝置高壓換熱器管束腐蝕泄漏的發(fā)現(xiàn)經(jīng)過(guò)和設(shè)備狀況進(jìn)行了描述。對(duì)管束泄漏的原因進(jìn)行 了分析,認(rèn)為主要是銨鹽結(jié)晶造成的沖刷腐蝕。對(duì)泄漏管束進(jìn)行了修復(fù),并提出了優(yōu)化生產(chǎn)、避免銨鹽結(jié)晶的改進(jìn)措施。
【關(guān)鍵詞】加氫精制;高壓換熱器;銨鹽;結(jié)晶;腐蝕
【中圖分類號(hào)】TQ051【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A【文章編號(hào)】1003-2673(2009)09-19-02
1.發(fā)現(xiàn)泄漏經(jīng)過(guò)
某煉油廠柴油加氫精制裝置在2008年9月發(fā)現(xiàn)反應(yīng)產(chǎn)物柴油顏色異常且石腦油烯烴不合格,經(jīng)過(guò)調(diào)整原料油比例、操作 溫度、壓力等條件后柴油顏色沒(méi)有好轉(zhuǎn),沒(méi)有發(fā)現(xiàn)反應(yīng)條件對(duì)柴油顏色影響的規(guī)律。初步分析為原料與反應(yīng)產(chǎn)物換熱器泄漏,經(jīng)過(guò)在反應(yīng)器出口和裝置低分、換熱器后采樣分析,確定是原料與 反應(yīng)產(chǎn)物換熱器E-1103泄漏。該換熱器型號(hào)為BFU1200-9.3/9.9-700-7.3/19-2I,管束材質(zhì)為0Cr18Ni10Ti,管板材質(zhì)為2.25Cr-1Mo+E309L+E347堆焊。投用時(shí)間為2004年4月。
2.設(shè)備鑒定情況
(1)現(xiàn)場(chǎng)將換熱器管程側(cè)Ω環(huán)割開(kāi),管箱取下,發(fā)現(xiàn)管束 的管程出口有大量的管子堵塞。進(jìn)行了高壓水沖洗后觀察發(fā)現(xiàn):
(2)管程入口處管板及管頭完好,未發(fā)現(xiàn)腐蝕問(wèn)題。
(3)管程出口90%管口腐蝕嚴(yán)重,管頭與管板焊接的焊 肉完全腐蝕,管口呈喇叭口狀,邊緣鋒利。
(4)管板存在較深的沖刷腐蝕的蝕溝,部分位置堆焊層已 被完全沖刷掉,露出基材。
2.2對(duì)管束的檢查結(jié)果
(1)對(duì)管板及管頭進(jìn)行著色未發(fā)現(xiàn)裂紋。
(2)將管束運(yùn)回原生產(chǎn)廠家,返廠后廠家對(duì)換熱器進(jìn)行了 解體鑒定:①對(duì)管子外壁進(jìn)行測(cè)厚,厚度為1.9mm,原厚為 2mm,基本沒(méi)有減薄。②管板側(cè)管頭磨損長(zhǎng)度為50-60mm,管 口呈喇叭口狀,邊緣最薄處如刀刃,厚度為0.1-0.2mm。③檢查 發(fā)現(xiàn)有200余根管子被銨鹽堵塞(管子總數(shù)為823根)。
(3)采集管口處及Ω環(huán)內(nèi)的堵塞物送專業(yè)機(jī)構(gòu)分析后 發(fā)現(xiàn)含有NH4+、S2-、Cl-、Fe2+,可以認(rèn)為是NH4Cl、NH4HS的結(jié) 晶物。
3.原因分析及結(jié)論
2004年4月柴油加氫開(kāi)工到2006年3月E-1103管程出口溫度在121-147℃之間,從2006年3月到2008年9月E-1103管程出口溫度在113-138℃之間。查得該條件下 NH4Cl的結(jié)晶溫度在200℃左右,E-1103的操作溫度在NH4Cl的結(jié)晶溫度以下,存在銨鹽結(jié)晶的條件,需要進(jìn)行注水溶解銨鹽。
注水要求。根據(jù)中石化《煉油裝置防腐蝕策略》,為防止加 氫高壓換熱器及高壓空冷器NH4Cl、NH4HS垢下腐蝕和沖刷 腐蝕,應(yīng)在高壓換熱器和高壓空冷器前連續(xù)、均勻、穩(wěn)定地注除 鹽水進(jìn)行洗滌。注水量應(yīng)隨裝置的處理量變化進(jìn)行調(diào)節(jié),注水 量最好控制在裝置處理量的8%,以確保高分酸性水中的硫銨 化合物總濃度不超過(guò)8%(質(zhì)),保證總注水量的25%在注水部 位為液態(tài)。我公司柴油加氫裝置100%負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)處理量為 125T/h,根據(jù)上述要求,滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)注水量應(yīng)控制在 125T/h×8%=10T/h。
同時(shí)注水水質(zhì)要符合下表1列出的指標(biāo):
該柴油加氫裝置所注水為脫硫水,2008年九月份脫硫水 指標(biāo)如下:
注水過(guò)程。柴油加氫裝置在2004年4月開(kāi)工,E-1103前 一直沒(méi)有注水,2006年3月17日開(kāi)始連續(xù)注水,注水為脫硫 凈化水,每小時(shí)2-3噸。2007年3月開(kāi)始間歇注水,每周三注 脫硫凈化水2小時(shí),水量在2-3噸/小時(shí)。
可以看出E-1103前注水量較小,未達(dá)到裝置處理量的 8%。注水的不足一方面導(dǎo)致銨鹽結(jié)晶物不能完全溶解,從而在 管程出口處生成銨鹽垢物堵塞管子,另一方面少量的水與銨鹽 生成濃度較高的酸溶液,對(duì)管子產(chǎn)生腐蝕。同時(shí)脫硫水質(zhì)較差, 水中的氯離子含量較高,2008年8-9份的氯離子平均值為 31.02 mg/L,是注水水質(zhì)要求期望值的6倍,氯離子的存在加 劇了奧氏體不銹鋼的垢下腐蝕和應(yīng)力腐蝕。
綜合以上分析可以認(rèn)為是換熱器前沒(méi)有連續(xù)注水或注水量 不夠,導(dǎo)致銨鹽結(jié)晶堵塞管口,物流線速加大并產(chǎn)生擾流,使得 介質(zhì)中的銨鹽顆粒對(duì)管口及管板進(jìn)行沖刷腐蝕,同時(shí)銨鹽與少 量水生成的濃度較高的酸溶液及氯離子的存在促進(jìn)了奧氏體不 銹鋼的垢下腐蝕和應(yīng)力腐蝕,從而導(dǎo)致管束在管口處泄漏。
4.修復(fù)方案
由于管束腐蝕較嚴(yán)重,在現(xiàn)場(chǎng)不具備修復(fù)條件,返原制造 廠進(jìn)行返修。具體管束修復(fù)方案如下:
(1)管程Ω環(huán)切開(kāi)后,先對(duì)管頭部位進(jìn)行初步清洗;
(2)將所有管頭全部銑開(kāi),抽出換熱管。根據(jù)換熱管的受 損情況,初步擬定將換熱管切除200mm后利舊;
(3)對(duì)于新更換的換熱管煨制后需進(jìn)行固溶處理及單根 水壓試驗(yàn);
(4)管板表面噴砂處理,對(duì)于露出基材的部位進(jìn)行補(bǔ)焊;
(5)堆焊表面打磨齊平,重新修整換熱管孔及拉桿孔;
(6)按圖紙要求重新組裝管束骨架,穿換熱管;
(7)管束制造完成后,裝入殼體內(nèi),組焊殼程側(cè)Ω環(huán);
(8)利用試壓法蘭進(jìn)行殼程水壓試驗(yàn),試驗(yàn)壓力為3.0Mpa;
(9)殼程水壓試驗(yàn)合格后組裝管箱,組焊管程Ω環(huán);
(10)管程、殼程同時(shí)進(jìn)行水壓試驗(yàn),試驗(yàn)壓力分別為8.3 Mpa、9.35 Mpa。
5.改進(jìn)措施
(1)注水應(yīng)為連續(xù)注水;
(2)注水量應(yīng)隨裝置的處理量變化進(jìn)行調(diào)節(jié),注水量最后 控制在裝置處理量的8%,以確保高分酸性水中的硫銨化合物 總濃度不超過(guò)8%(質(zhì)),保證總注水量的25%在注水部位為液 態(tài);
(3)注水水質(zhì)指標(biāo)要達(dá)到上述表1中的期望值,應(yīng)選用除 氧水;
(4)為防止流速過(guò)高產(chǎn)生沖刷腐蝕,換熱器管束內(nèi)物流的 流速最大峰值不超過(guò)9m/s。